机床加工过程中切削液变质发臭或者随着成分的流失变成废液后,直接排放,是以前机加工行业中常见的现象。但随着国家对环保的重视,切削液废水零排放处理,废切削液处理就成了大家关注的问题。
切削液变质产生废水废液的主要原因
(1)机床使用的润滑油泄露入侵切削液,使切削液乳化变色 分层 浑浊 粘稠,主要性能指标下降而变成废水废液。
(2)切削液在使用过程中各组分消耗并不均衡,造成部分性能指标迅速下降而变成废水废液,添加原液也不能恢复性能指标。
(3)病菌入侵并大量繁殖,切削液有效组分迅速分解,切削液产生恶臭气味,切削液分层 浑浊,性能指标迅速下降而变成废水废液。
(4)切削液在使用时在高温和空气中氧的作用下,部分添加剂氧化变质,造成性能指标下降而变成废水废液。
水基切削液废液因其**物浓度较高,物理化学处理一般不能达到排放标准,因此必须进行生物处理。生物处理主要有生物膜法、活性污泥法、厌氧生物处理法等。好氧处理需要供给充足的氧气,尤其水基切削液废液的**物浓度较高,氧气消耗较大。但与厌氧生物处理,好氧处理可保证较好的处理效果。厌氧生物处理利用厌氧微生物降解**物。与好氧处理相比,*曝气,能耗较低,操作简单。Schreyer等采用好氧流化床处理水基切削液废液,进水COD浓度3000mg/L,COD去除率达到90%[19]。Kim等利用厌氧性活性炭流化床处理水基切削液的模拟废液,进水COD浓度3300mg/L,EBCT(Emptybedcontacttime)0.36h的条件下,COD的去除率为60%,其中68%降解为了甲完。Kim等还进行了A/O法处理实验,进水COD浓度仍为3300mg/L,实验结果表明,COD去除率达到了88%,其中厌氧部分去除率为65%,好氧部分的去除率为23%。
选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。
其有害物质是重金属离子和选矿药剂。
选矿废水主要通过尾矿坝可有效地去除废水中悬浮物,重金属和浮选药剂含量也可降低。
如达不到排放要求时,应作进一步处理,常用的处理方法有:
(1)去除重金属可采用石灰中和法和焙烧白云石吸附法;
(2)主除浮选药剂可采用矿石吸附法、活性炭吸附法;
(3)含轻废水可采用化学氧化法。